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GBPSC讓朋友們都成為破碎錘zhuan家
破碎錘打擊無力?
產生原因
錘沒有力氣,原因很多,如氮氣壓力不夠,管路的油壓不夠等等。還與當時當?shù)氐奶鞖饧暗V石的硬度有關。
處理方法
- 首先檢查氮氣的壓力夠不夠。
- 檢查靜態(tài)油壓夠不夠。
- 檢查驅動油量是否符合破碎錘需求。
- 釬桿尺寸是否標準,墻板螺栓是否松動。
- 襯套間隙及磨損的狀況。
- 液壓油量是否充足。
- 截止閥未全開。
- 溢流閥鎖緊螺母松動。
以上全部正常的話:
⑴先導A口壓力不足或備用閥卡,內瀉大量。
⑵主進油或回油堵塞。
⑶活塞或控制閥內瀉量大。
⑷動力源不夠或大泵內瀉。
如果是帶蓄能器的破碎錘錘還要檢查蓄能器的皮/碗是否破裂。
破碎錘漏油?
產生原因
破碎錘漏油的原因也是很多的,這要分不同部位。
處理方式1 活塞處漏油:
⑴觀察其日常的維護方式,對機芯解體檢查,有大量的液壓油泄漏并且渾濁,內襯套和活塞間混有大量的黃油和液壓油混合物。 這是由于加注黃油不當引起的。及時更換密封組件,并向客戶說明正確的打黃油方式。
⑵發(fā)現(xiàn)有液壓油泄漏且破碎錘殼體銹蝕嚴重。由于客戶長期不用,保存方式不對,造成了水蝕,銹跡直接造成了活塞密封件的拉傷損害,進而造成漏油,向客戶說明,長期保存的方式:把氮氣放掉,并且把活塞推入缸體內部。
⑶觀察齊操作方式,有大量刨挖動作,使大量的小碎石屑帶入前缸體內部,造成活塞密封件的磨損,進而產生漏油。向客戶說明正確的操作方式,避免此類情況再次發(fā)生。
2換向閥底座與中缸體處漏油:
換向閥底座的”o”型圈損壞。
3中缸體和油管接口的連接面:
產生原因:O型密封圈磨損或油管接口松動。 更換O型圈,按規(guī)定的扭矩擰緊。
4中缸體與上缸體的連界面漏油:
密封圈損傷,破碎錘通體螺栓松動。 及時更換密封圈,按規(guī)定扭矩玄緊。
5控制閥體和控制閥蓋的連接處漏油:
O型圈磨損,控制閥蓋螺絲松動。更換O型圈,擰緊閥蓋螺絲。 除了以上的原因,油封老化,液壓油過臟,引起拉傷,襯套間隙過大,斜打,破壞油膜等等也容易引起漏油。
破碎錘螺栓經常斷裂?
產生原因
由于破碎錘工作環(huán)境比較惡劣,所以它的零件很容易磨損的,螺栓經常斷裂在一定程度上也是正常的現(xiàn)象,另外,在破碎錘工作時會產生強大的振動力,這會導致墻板螺栓和通體螺栓松動,在螺栓的螺紋處就會經常受到疲勞性損傷zui終導致斷裂。
具體原因如下:
- 殼體變形。
- 焊/接處脫焊,引起變形。
- 本身質量問題,強度不夠。
- 單根受力,受力不均勻。(沒有定期檢查)
- 受外力作用引起。
- 壓力過大,震動過大引起。
- 空打等操作不當引起。 處理方式: 每20個小時,對螺栓擰緊。 規(guī)范操作方式,盡量少做刨挖等動作。
空打對破碎錘有什么壞處?
產生原因
不規(guī)范操作,破碎錘在空打的時候,活塞將沖擊力傳輸給釬桿,釬桿將沖擊力轉移給釬桿銷,釬桿銷在承受強大沖擊力的時候就容易斷裂。釬桿銷在受到沖擊的時候會前后將這股沖擊力分散給釬桿銷橫銷,這時釬桿橫銷就會頂釬桿橫銷的內孔,從而導致內孔邊緣處的蹦塊開裂,zui終導致前缸體斷裂。
經??沾驎骨案左w,扁銷,螺栓等斷裂,殼體,大臂,釬桿等斷裂,軟管,硬管漏油。
處理方式
將打擊礦石壓緊后進行破碎作業(yè),打擊角度為85度——95度。
向客戶說明按照破碎錘使用說明書上的方式規(guī)范操作。
破碎錘停止打擊?
產生原因
導致不打擊的原因也比較多:
例如:在破碎錘工作過程中停止打擊:
- 換向閥卡:在對破碎錘進行解體檢查后,發(fā)現(xiàn)其他完好,在檢查換向閥發(fā)現(xiàn)其滑動發(fā)澀較易發(fā)卡,拆下?lián)Q向閥閥芯后,發(fā)現(xiàn)閥體上已經有多處拉傷。(更換換向閥閥芯)
- 襯套更換不當:。破碎錘在更換襯套后,發(fā)生停止工作的故障,壓下不打擊,稍提起后有打擊動作。由于更換襯套后,使活塞位置更要靠上,造成缸體內一些小的換向閥控制油路在起始位置就已經關閉,換向閥停止工作造成破碎錘停止工作。
- 后缸體進油:(上缸體)破碎錘在打擊過程中逐漸無力,zui后停止打擊。在測量氮氣壓力。壓力過高,釋放后,能打擊,不久又停止打擊,測量后壓力又變高。在解體后發(fā)現(xiàn)后缸體內充滿液壓油,活塞無法向后壓縮,造成破碎錘無法工作。(換密封組件)
- 管路中蓄能器部件掉落管路中:在檢查過程中發(fā)現(xiàn)換向閥中變形的零部件卡死換向閥。